[企业新闻]西安热工院《热力发电》入... [电力科技]南方五省区2月全社会用电... [学术交流]广东公司“五学”打好理论...
首页 >> 技术 >> 学术交流
滚筒冷渣器大型化的推广与应用
时间:2008-07-31 15:51:52

         ↓底部

      滚筒冷渣器大型化的推广与应用

      循环流化床(CFB )锅炉是八十年代发展起来的高效率、低污染和可良好
综合利用的燃煤技术,它带来了煤燃烧技术的革命,是近半个世纪发展起来的一
项新的燃烧技术。由于它在煤种适应性和变负荷能力以及污染物排放上具有的独
特优势,使其得到迅速发展。近十年在中国大陆,循环流化床锅炉则更是发展迅
猛,几乎全国80% 以上的中小电厂,热、电、汽联产电站,都选用了循环流化床
炉。随着流化床锅炉的大力推广和普及,作为其重要辅机之一的热渣冷却设备的
冷渣器,在稳定锅炉运行、环保、节能等方面,日益显现出其不可替代的重要性。

      循环流化床锅炉的排渣,是控制床层厚度,保证流化质量进而稳定燃烧的
重要手段,因此各电厂对此都非常重视。据不完全统计,当前我国使用流化床锅
炉的电厂所采用的排渣方式基本上有以下几种:

      1 、用冲渣水将渣直接冲至渣池。这种方法的缺点是排出的高温热渣经冷
水汽化后产生大量的热气和灰尘,使厂房和现场污染严重,同时不利于灰渣的综
合利用。

      2 、用小车将高温热渣运至厂房外。此种方法的缺点是现场污染严重且危
险。

      3 、采用螺旋水冷冷渣器。此种冷渣器的缺点是冷却效果仍不理想,冷却
后的渣温仍在350 ℃左右,不但达不到冷渣要求,而且在这种温度下运转的绞笼
常出故障。如螺旋叶片与中心轴之间的焊接应力消除问题、磨损问题等。

      4 、流化床式冷渣器。此种冷渣器以哈锅生产的风水联合冷渣器为代表,
其原理是:分三个分室,第一个分室采用气力选择性冷却,在气力冷却灰渣的过
程中还可以把较细的底渣(含未燃尽碳颗粒,未反应石灰石颗粒等)重新送回燃
烧室;第二、第三分室内布置埋管受热面与灰渣进行热交换,可以把渣冷却到150
℃以下,然后排至除渣系统。每个分室均有独立的布风板和风箱。布风板为钢板
式结构,在其上面布置有大直径钟罩式风帽。同时布风板上敷设有约200mm 厚的
耐磨耐火材料,并且倾斜流灰管。三个分室的配风来自冷渣器流化风机。冷渣器
埋管受热面内工质为除盐水,来自回热系统,完成换热后再送至回热系统中。根
据锅炉排渣量的多少及冷却情况,可适当调整进入冷渣器的冷却水量。

      5 、水冷滚筒式冷渣器。其主要由螺旋叶片、内外套筒、进料与排风装置、
进出水装置、传动装置和底座组成。当滚筒由传动装置驱动旋转时,锅炉排出的
高温炉渣在套筒内由螺旋叶片导向前进,冷却水连续均匀地通过套筒夹层,冷却
风也不断地在套筒内逆向通过,使炉渣逐渐冷却降温。

      此种冷渣器的优点在于:

      a 、采用干式排渣,保持了渣的活性,有利于灰渣综合利用和环境保护

      b 、采用筒体整体转动推进炉渣,炉渣由螺旋叶片导向前进,炉渣与螺旋
叶片及内筒摩擦小,磨损小,整机寿命长,功耗低,噪声小。

      c 、采用风水同时与滚动炉渣进行热交换,冷渣效果好,耗水量少。冷却
水可采用除盐水,提高综合热效率。

      d 、连续排渣,由于采用了变频调速电机,可进入DCS 系统进渣的含碳量。

      e 、结构合理,易损件少,便于安装和维护。

      f 、投资少,是目前排渣方式的理想产品。

      风水联合冷渣器和水冷滚筒冷渣器在我厂都使用过,现就具体情况作一下
阐述。

      设备简介及运行情况:

      一、我厂一期安装了三台四川锅炉厂生产的75t/h 循环流化床锅炉。其排
渣方式原设计为水力除渣。于1998年8 月投产后发现此种排渣方式存在以下缺点
:一是因流化床锅炉渣颗粒较大,输送困难,经常堵塞,影响生产;二是排出的
高温热渣经冷水汽化后产生大量的热气和灰尘,使厂房和现场污染严重,同时不
利于灰渣的综合利用。后为维持生产取消了此种排渣方式改为直接排红渣,致使
现场污染严重而且非常危险。为改善此种生产现状,经过多方考察,于2000年5
月安装了六台水冷滚筒冷渣器(每台炉两台)。

      其型号: GTL——80Z 冷渣量 2——8 t/h 冷却水量 60t/h炉渣入口温度
<1000℃炉渣出口温度<200 ℃冷却水水质除盐水、软化水冷却水进口压力≤0.6MPa
冷却水进口温度<30℃冷却水出口温度<80℃冷却风量 1200 ㎡/h配套电机功率
3kw 经实际使用,此种冷渣器能够满足运行的需要。在进渣温度800 ℃时,排渣
温度低于70℃,此时冷却水出口温度40℃左右,冷却水流量60t/h 左右。但此种
冷渣器也存在以下一些问题:

      1 、冷渣器入口管膨胀位移不够,导致排渣管变形,漏火、漏灰。

      2 、冷渣器倒灰管连接形式不牢固,易脱落,从而导致滚筒入口处漏灰。

      3 、水侧连接管原设计为胶管,经常泄漏,后改为金属软管。

      4 、电机冷却风扇材质是塑料的,温度稍高即损坏。

      5 、滚筒冷渣器支撑圈、托滚、倒向滚磨损较快,致使滚筒运行时平衡破
坏,震动大。

      6 、冷渣器入口联箱与滚筒连接处不严,漏灰严重。

      7 、水侧轴封不严,漏水严重。

      8 、滚筒内叶片变形严重,螺距不相等。

      9 、出口防护罩不便于拆卸,导致检修维护量大。

      10、冷渣器出风口结构不当,导致灰渣吸入尾部烟道。

      在之后的生产中,我厂对此六台冷渣器不断地进行改造,但由于设计上的
先天不足,现在仍然存在漏灰,支撑圈、托滚、倒向滚磨损较快等一些问题,但
基本上能够满足生产需要。

      二、2002年根据供热的需要,我厂进行二期扩建,扩建工程新上一台哈锅
生产的220t/h循环流化床锅炉。锅炉采用引进Alstom公司的循环流化床锅炉技术
进行基础设计,并完全按照引进技术所确定的原则和结构进行施工设计和制造,
其选用的冷渣设备为风水联合冷渣器,先就具体情况作一下介绍:

      1 、锅炉简介:

      220t/h CFB锅炉采用高压参数(9.81MPa.g ,540 ℃)设计,锅炉采用循
环流化床燃烧方式,循环物料的分离采用高温绝热旋风分离器,锅炉采用平衡通
风。水循环采用单汽包、自然循环、单段蒸发系统。

      2 、冷渣器参数:

      灰渣的入口温度: 860℃

      灰渣的出口温度: <150 ℃

      冷却水流量: 50t/h

      冷却水温升: <20℃

      冷却渣量: 20t/h

      冷却风量:在冷态调试时确定

      3 、设计燃煤

      名称符号单位数值

      设计煤种校核煤种

      碳Car % 24.52 21.273

      氢Har % 2.4 2.199

      氧Oar % 11.532 10.86

      氮Nar % 0.712 0.64

      硫Sar % 0.138 0.126

      灰分Aar % 40.948 44.282

      全水分Mar % 19.75 20.62

      挥发分Vadf % 58.6 60.37

      低位发热量Qnet.ar kJ/kg 9236 7997

      哈氏可磨系数HGI

      最大允许粒径为≤10mm

      d50=1.2-1.5mm

      d<100 μm 不大于10%

      4 、工作原理:

      锅炉排渣系统采用两台风水联合式冷渣器布置于炉膛前墙,这种冷渣器在
国外使用较多。它共分三个分室,第一个分室为空室,采用气力选择性冷却,在
气力冷却灰渣的过程中还可以把较细的底渣(含未燃尽碳颗粒,未反应石灰石颗
粒等)重新送回燃烧室;第二、第三分室内布置埋管受热面与灰渣进行热交换,
可以把渣冷却到150 ℃以下,然后排至除渣系统。每个分室均有独立的布风板和
风箱。布风板为钢板式结构,在其上面布置有大直径钟罩式风帽。同时布风板上
敷设有约200mm 厚的耐磨耐火材料,并且倾斜布置有利于渣的定向流动,每个分
室均布置有底部排渣管,在第三室后面有一个排渣口和一个排气管,排渣口与排
渣系统相连接,排气管与炉膛相连。三个分室的配风来自冷渣器流化风机。

      冷渣器埋管受热面内工质为除盐水,来自回热系统,完成换热后再送至回
热系统中。根据锅炉排渣量的多少及冷却情况,可适当调整进入冷渣器的冷却水
量。由于水温很低(约为30℃),可以获得较大的传热温差。

      冷渣器的三个分室均处于鼓泡床状态,流化速度很低(<1m/s ),因此管
束不易发生磨损,从而保证冷渣器工作的安全性。

      当炉膛下部床压升高时,底渣通过炉膛前墙底部的两个出渣口经过L 阀从
两侧进入冷渣器第一室内,在流化风的作用下,首先在第一室内得到冷却,再经
过第二室溢流到第三室,底渣不断被风和水冷管束冷却,冷却后的底渣再溢流到
排渣口,进入排渣系统;流化空气及所携带的细灰通过排气管重新送回炉膛。

      5 、投入运行:

      该台锅炉安装结束后,于2002年11月20日开始进行整体调试,在调试过程
中,因为冷渣器不能满足排渣需要而导致停炉有6 次。具体现象如下:

      a 、为此种冷渣器选配的是L 阀排渣,此种L 阀排渣的线性较差,不能达
到连续、均匀、少量的排放,所以在排渣时渣量很难控制。当床压升高进行排渣
时,大量的高温渣经L 阀进入一室,此时一室温度在一分钟左右就升高至800 多
度,虽经加大一室风量也仍然不能控制住温度,而且二、三室温度变化缓慢,此
种现象说明一室的渣进到二、三室去得很少,因一室渣温度高排不出去,几分钟
后冷渣器结焦停炉。

      b 、针对此种现象,经与哈锅技术人员研究,改变排渣操作。排渣时执行
如下运行程序:开L 阀约30秒—90秒,停L 阀冷却。加大一室风量,观察二、三
室温度,当三室温度降至150 度以下,开三室插板门放渣,当三室床压降至4Kpa
以下时,关三室插板门,当一室温度降至150 度以下,开一室插板门放渣,当一
室床压降至4Kpa以下时,关一室插板门,重复开L 阀工作,约需30—50分钟完成
一次全部操作。因排渣时间较长,致使锅炉负荷始终在80t/h 左右,而且经常结
焦导致停炉。

      在此之后经多次改造,但效果均不理想,负荷始终在100t/h左右,并经常
结焦,不能正常运行。而且该冷渣器配套的流化风机电机功率为800kw ,即使能
够正常运行也势必将增高厂用电率,从而降低了综合效益。针对此种情况,我厂
于2003年4 月开始着手进行冷渣器的换型改造工作,根据我厂应用水冷滚筒冷渣
器的经验,决定仍然采用水冷滚筒冷渣器。但因我厂锅炉燃用的是褐煤,灰分较
大,而且目前国内还没有单台出力为20t/h 的水冷滚筒冷渣器,所以经过多方考
察、研究,最后选择青岛四联电力设备厂与其合作,共同研制出了单台出力为20t/h
的水冷滚筒冷渣器,于2003年10月在我厂投入使用。现把具体情况作一下介绍:

      设备简介:

      型号: GTL——15C

      出力: 20t/h

      进渣温度: <1000℃

      出渣温度: <150 ℃

      电机功率: 18.5kw

      进水压力: 0.6Mpa

      最大转数: 50Hz

      运行状况:

      该设备在设计上吸取了我厂一期滚筒冷渣器的经验,使其性能更加完善。
该设备于2003年10月末投入使用,经过近5 个多月的运行调试,现运行基本正常,
经多次检测,各项指标如下:

      煤发热量2800kal/kg除渣温度<70 ℃

      瞬时负荷170t/h入口水温<20 ℃

      投入台数2 台出口水温<45 ℃

      滚筒转数#1—25Hz、#2—25Hz风室静压<11kpa

      冷却水量<80t/h床压

      从以上指标来看,虽然锅炉没有达到额定负荷,但就冷渣器来看,其余量
还是能够满足锅炉满负荷运行需要的,而且该设备配套电机功率仅为18.5kw,与
风水联合冷渣器相比,厂用电率大大降低,且运行性能稳定。但此设备在运行中
还存在以下几个问题需要继续完善:

      1 、滚筒冷渣器支撑圈、托滚、倒向滚磨损较快,致使滚筒运行时平衡破
坏,震动大,轴向串动大。

      2 、因托滚磨损或更换磨损托滚时导致滚筒中心度偏移,是滚筒震动大,
水侧金属软管泄漏。

      3 、滚筒冷渣器内部冷却水连接法兰经常发生泄漏。

      4 、支撑圈与外置冷却水管之间存在相对运动,导致冷却水管因磨损泄漏。

      此台冷渣器的投产运行,不但解决了循环流化床锅炉排渣的问题,而且还
填补了我国冷渣器大型化的空白,虽然还存在一些问题,但我们相信,经过设计
方、生产方、使用方等各方面不懈的努力,水冷滚筒冷渣器将不断完善,最终将
成为循环流化床锅炉理想的配套除渣设备。

         ↑顶端