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湘潭发电公司巧动心思节约节能创效益
近日,大唐湘潭发电公司全体员工围绕“增强企业盈利能力”这一中心工
作,在机组集中检修期间,巧动心思,采取多种方法节约费用、节能降耗,争创
效益。
——“利”从“节”中来。在3 号机小修中,该公司发现燃烧器文丘里磨
损严重。进行修复时,该公司采用堆焊处理方式进行修复,然后加不锈圆钢嵌在
短节内补平,再用切割机把损坏面切除,最后加低合金钢板嵌入短节内。通过这
种修复方法,节约了大量的检修备件,比原来传统的办法节约备件资金10余万元
;在3 号炉检修过程中,该公司还自创“放风筝”方法,从而有效防止了锅炉超
温和爆管的发生。这种方法既安全可靠,又简单好用,可有效缩短检修时间和检
修费用。据测算,采用这一方法节省检修费用达30万元。
——“零费用”解决生产问题。60万千瓦机组炉渣仓放渣门漏水的缺陷问
题,一定程度上影响了机组安全文明生产。针对这一问题,该公司利用机组集中
检修时机,对3 号炉两台放渣门进行了全面细致地检查,处理漏水关键点后,检
修人员利用一些以往检修工作中剩余钢板的边角余料,在3 号炉两台放渣门的周
边都焊了一个引水槽,将泄露的渣水导入淅水的小渣斗中,让其回流渣仓淅水管
处。这一几乎“零费用”的小改造,切实有效地解决了阀门漏水问题,比直接更
换阀门节约费用20余万元。
——“揪住”节能关键点。锅炉空预器漏风是影响机组经济性的一个“顽
疾”。在2 号机组大修过程中,该公司综合考虑空预器漏风对锅炉燃烧氧量、送
风机引风机电耗、烟气流速、电除尘效率及空预器本身受热面腐蚀和堵塞的影响,
对空预器漏风回收装置进行节能改造。目前,改造工作正在有序进行中,预计于
7 月中旬完工。据测算,经过改造,该空预器漏风率将降低6 个百分点,可降低
供电煤耗1.56克每千瓦时,按年发电运行4000小时计算,每年可节约标准煤近1900
吨,节约生产成本近150 万元。
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